多項(xiàng)選擇題某氯堿廠(chǎng),氯化崗位操作工嚴(yán)格按照操作規(guī)程對(duì)氯化塔整個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行氮?dú)庵脫Q后,通氯氣后不久,因冷凝器是列管結(jié)構(gòu),抽進(jìn)系統(tǒng)的舊防爆膜堵塞列管,造成排氣有死角,置換不徹底,通氯氣開(kāi)車(chē)后發(fā)生了化學(xué)爆炸。操作工及時(shí)倒用2#氯化塔排氣冷凝系統(tǒng),未造成停塔影響生產(chǎn),所幸未造成人員傷害。當(dāng)班操作工反映,爆炸后有崩出的舊防爆膜。舊防爆膜來(lái)源于檢修時(shí)的遺漏。從這次事故中需要汲取的教訓(xùn)是:()

A.嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程
B.加強(qiáng)對(duì)檢修質(zhì)量的管理和考核
C.對(duì)有可能發(fā)生的事故和異常制定應(yīng)急預(yù)案
D.強(qiáng)化操作工安全意識(shí),提高操作水平,提高操作工應(yīng)急能力,有效地預(yù)防事故的發(fā)生


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6.問(wèn)答題某電化廠(chǎng)液氯工段發(fā)生液氯鋼瓶爆炸事故 事故經(jīng)過(guò):X年夏末秋初,某電化廠(chǎng)液氯工段發(fā)生液氯鋼瓶爆炸。使該工段414m2廠(chǎng)房全部摧毀,相鄰的冷凍廠(chǎng)廠(chǎng)房部分倒塌,兩個(gè)廠(chǎng)房?jī)?nèi)設(shè)備、管線(xiàn)全部損毀。并造成附近辦公樓及廠(chǎng)區(qū)周?chē)?80余間民房不同程度損壞。液氯工段當(dāng)班的8名工人當(dāng)場(chǎng)死亡。更為嚴(yán)重的是爆炸后氯氣擴(kuò)散7公里,由于電化廠(chǎng)設(shè)在市區(qū),與周?chē)用駞^(qū)距離較近,事故共導(dǎo)致千余人氯氣中毒,數(shù)人死亡。直接經(jīng)濟(jì)損失若干。 最初爆炸的1只液氯鋼瓶是由用戶(hù)送到電化廠(chǎng)來(lái)充裝液氯的。由于該用戶(hù)在生產(chǎn)設(shè)備與液氯鋼瓶連接管路上沒(méi)有安裝逆止閥、緩沖罐或其他防倒罐裝置,致使氯化石蠟倒灌液氯鋼瓶中,這屬于違章行為。而且在送來(lái)此鋼瓶時(shí)也未向充裝單位聲明情況,留下重大事故隱患。 負(fù)責(zé)充裝鋼瓶的電化廠(chǎng)液氯工段工人違章操作,在充裝液氯前沒(méi)有按照操作規(guī)程對(duì)欲充裝的鋼瓶進(jìn)行檢查和清理,就進(jìn)行液氯充裝。充裝時(shí),鋼瓶?jī)?nèi)的氯化石蠟和液氯發(fā)生化學(xué)反應(yīng),溫度、壓力升高,致使鋼瓶發(fā)生爆炸,并導(dǎo)致周?chē)撈肯嗬^爆炸,造成嚴(yán)重后果,影響惡劣。 經(jīng)調(diào)查:雙方工人均未經(jīng)特種作業(yè)人員培訓(xùn)和考核,當(dāng)?shù)卣突S(chǎng)均沒(méi)有事故應(yīng)急救援預(yù)案或措施。 1、試根據(jù)上述材料,分析該起事故的直接原因和間接原因? 2、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》,試提出處理建議? 3、試提出防范措施?
7.單項(xiàng)選擇題噴管是()

A.用來(lái)使氣流降低壓力增加速度的管道
B.用來(lái)使氣流產(chǎn)生噴射作用的管道
C.用來(lái)使氣流產(chǎn)生噴灌作用的管道
D.用來(lái)使氣流降低速度增加壓力的管道

8.問(wèn)答題某石化助劑總廠(chǎng)違章動(dòng)火油罐爆炸。 事故經(jīng)過(guò):2000年7月1日,為解決柴油存放一段時(shí)間后,由棕黃色談深灰色的質(zhì)量問(wèn)題,某廠(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)決定采用脫色技術(shù),在柴油罐間加活性劑罐、混合罐、管道泵,將307#罐、308#罐的柴油,經(jīng)管道泵注入混合罐,同來(lái)自活性劑罐的活性劑混合脫色后,注入204#罐儲(chǔ)存外銷(xiāo)。分管生產(chǎn)的副廠(chǎng)長(zhǎng)直接安排生產(chǎn)設(shè)備部牽頭,由機(jī)動(dòng)車(chē)間維修班負(fù)責(zé)焊接安裝。整個(gè)作業(yè),采用先將混合罐、活性劑罐、管道泵定位后,再對(duì)接同柴油罐相連接的閥門(mén)、法蘭、管道,現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行焊接的方法。 7月2日上午,已將混合罐、活性劑罐、管道泵定位,并同308#罐對(duì)連焊接完畢,下午繼續(xù)進(jìn)行同204#罐的對(duì)接。18時(shí)45分,在焊接同204#罐相接的管道時(shí)發(fā)生爆炸,204#罐罐體炸飛,南移3.5m落下,罐內(nèi)柴油飛濺著火,同時(shí)204#罐罐體飛起時(shí),又將該罐同307#罐之間的管道從307#罐根部閥前撕斷,307#罐中400余噸柴油從管口噴出著火,現(xiàn)場(chǎng)施工的10人,突然被柴油烈火掩蓋,瞬間即被燒死。307#罐在204#罐爆炸起火后45分鐘,再次發(fā)生爆炸,罐底焊縫撕開(kāi)12m左右,罐內(nèi)剩余柴油急速涌出,著火的柴油順混凝土地面,流至附近的10間操作室,操作室被燒毀;流至裝置管排底部,管排管架被燒塌;流至廠(chǎng)區(qū)大門(mén)以外,將部分大樹(shù)燒死。大火于20時(shí)45分被撲滅,沒(méi)有造成罐區(qū)其他汽油、柴油罐的爆炸,避免了更大的損失。 經(jīng)向曾在現(xiàn)場(chǎng)的職工了解,事故是在焊接同204#罐底部Dg80閘板閥對(duì)接的管道時(shí)發(fā)生的。而204#罐盛過(guò)柴油,但已長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)用了,只偶爾當(dāng)作生產(chǎn)中吹掃管道時(shí)的儲(chǔ)氣罐用。但在閥門(mén)以下,有24cm深,約15m2放不出來(lái)的柴油,而閥門(mén)以上無(wú)油。經(jīng)察看,204#柴油罐底部Dg80閘板閥閥瓣靠近罐體一側(cè)有明顯的暗紅色鐵銹,僅在底部有一弦高10cm左右的彎月形面,呈現(xiàn)高溫后的藍(lán)灰色,而閥瓣面向焊接的一側(cè),明顯活動(dòng)但留有間隙。該次動(dòng)火沒(méi)有用火手續(xù)。施工人員制作了盲板,帶到了現(xiàn)場(chǎng),沒(méi)有使用,但是關(guān)閉了閥門(mén)。 請(qǐng)分析事故原因,制定預(yù)防措施。
9.問(wèn)答題某原油罐著火爆炸事故。 事故經(jīng)過(guò):1989年8月12日9時(shí)55分,某原油庫(kù)2.3萬(wàn)立方米的5號(hào)混凝土油罐突然爆炸起火,燃燒了4個(gè)多小時(shí)后,熱量使得罐底部的積水、原油中的乳化水以及滅火時(shí)泡沫中的水汽化,使原油猛烈沸溢,噴向空中,撒落四周地面。下午3時(shí)左右,噴濺的油火點(diǎn)燃了位于東南方向相距5號(hào)油罐37米處的另一座相同結(jié)構(gòu)的4號(hào)油罐頂部的泄漏油氣層,引起爆炸。炸飛的4號(hào)罐頂混凝土碎塊將相鄰30米處的1號(hào)、2號(hào)和3號(hào)金屬油罐頂部震裂,造成汽油外漏。約1分鐘后,5號(hào)罐噴濺的油火又先后點(diǎn)燃了3號(hào)、2號(hào)和1號(hào)油罐的外漏油,引起爆燃,整個(gè)老罐區(qū)陷入一片火海。失控的外溢原油像火山噴發(fā)出的巖漿,在地面上四處流淌。大火分成三股:一部分油火翻過(guò)5號(hào)罐北側(cè)1米高的矮墻,進(jìn)入全套引進(jìn)日本工藝裝備的新罐區(qū)的1號(hào)、2號(hào)、6號(hào)浮頂式金屬罐的四周,2號(hào)罐壁隔熱鋼板很快被燒紅;另一部分油火沿著地下管溝流淌,匯同輸油管網(wǎng)外溢原油形成地下火網(wǎng);還有一部分油火向北,從生產(chǎn)區(qū)的消防泵房一直燒到車(chē)庫(kù)、化驗(yàn)室和鍋爐房,向東從變電站一直引燒到泵房、計(jì)量站、加熱爐。部分外溢原油造成了海洋嚴(yán)重污染。 事故發(fā)生后,先后排除了人為破壞、明火作業(yè)、靜電引爆等因素和實(shí)測(cè)避雷針接地良好。據(jù)當(dāng)時(shí)的氣象情況和有關(guān)人員的證詞,發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)該地區(qū)為雷雨天氣。 請(qǐng)分析事故原因和應(yīng)吸取的深刻教訓(xùn)